產(chǎn)品目錄
蒸汽流量計(jì)
渦街流量計(jì)
孔板流量計(jì)
壓縮空氣流量計(jì)
氣體流量計(jì)
熱式氣體質(zhì)量流量計(jì)
旋進(jìn)旋渦流量計(jì)
金屬管浮子流量計(jì)
靶式流量計(jì)
電磁流量計(jì)
渦輪流量計(jì)
橢圓齒輪流量計(jì)
水流量計(jì)
液體流量計(jì)
超聲波流量計(jì)
磁翻板液位計(jì)
浮子液位計(jì)
浮球液位計(jì)
玻璃管液位計(jì)
雷達(dá)液位計(jì)
超聲波液位計(jì)
投入式液位計(jì)
壓力變送器
差壓變送器
液位變送器
溫度變送器
熱電偶
熱電阻
雙金屬溫度計(jì)
相關(guān)產(chǎn)品
聯(lián)系我們
聯(lián)系電話:15195518515
服務(wù)熱線:0517-86801009
公司傳真:0517-86801007
公司郵箱:1464856260@qq.com
公司地址:江蘇省金湖縣理士大道61號(hào)
解決氯甲烷流量表故障的實(shí)驗(yàn)方案說(shuō)明
摘要:水煤漿為氣化反應(yīng)的重要原料,水煤漿成漿性能、濃度以及粘度對(duì)氣化反應(yīng)有著重要影響,尤其是濃度影響。如果濃度偏小,就會(huì)增加較多能耗,并且降低系統(tǒng)有效氣產(chǎn)率,所以水煤漿濃度提高是降低成本的重要手段。但在實(shí)際生產(chǎn)中,隨著煤漿濃度提升,水煤漿越來(lái)越難以通過(guò)滾筒篩,產(chǎn)生跑漿現(xiàn)象,給工藝人員帶來(lái)較大工作量。為了改善此種狀況所帶來(lái)的影響,對(duì)磨煤機(jī)跑漿進(jìn)行了回收優(yōu)化實(shí)驗(yàn),通過(guò)配備跑漿回收裝置,將煤漿回收,并重新返回磨煤機(jī)進(jìn)行研磨。本次研究的目的在于減少現(xiàn)場(chǎng)工藝人員勞動(dòng)強(qiáng)度,降低煤漿粒度分布,提高水煤漿濃度。
煙臺(tái)萬(wàn)華氣化裝置使用氯甲烷流量表制備水煤漿供氣化爐使用,氯甲烷流量表出口處設(shè)置有滾筒篩 , 對(duì)水煤漿進(jìn)行過(guò)濾。合格的煤漿穿過(guò)滾筒篩篩孔進(jìn)入小煤漿槽,進(jìn)而送入氣化爐系統(tǒng);進(jìn)入滾筒篩的水煤漿設(shè)計(jì)濃度為 59%. 隨著煤氣化工藝不斷發(fā)展,煤漿濃度逐漸提高,不僅降低了生產(chǎn)能耗,而且能夠提高工藝氣產(chǎn)氣率。通過(guò) Aspen Plus 軟件模擬運(yùn)行結(jié)果,可知煤漿濃度每提高 1.0%,對(duì)應(yīng)氧耗減少4.4Nm3/1000Nm3,煤耗降低 3.4Kg/1000Nm3。因此,為了降低生產(chǎn)成本,提高有效氣產(chǎn)量,水煤漿提濃逐漸成為各煤化工企業(yè)的重點(diǎn)節(jié)能項(xiàng)目。然而,在煤漿提濃狀況下,*易發(fā)生磨煤機(jī)跑漿情況,即水煤漿不能完全通過(guò)滾筒篩而被螺旋擋板帶出系統(tǒng)外,此種異常生產(chǎn)狀況稱為跑漿,需要人為干預(yù)進(jìn)行清理;不僅影響現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生、污染嚴(yán)重,還加重了工藝人員勞動(dòng)強(qiáng)度。通過(guò)對(duì)跑出煤漿進(jìn)行分析研究,通過(guò)檢驗(yàn)測(cè)出數(shù)據(jù)進(jìn)行了跑漿回收裝置設(shè)計(jì),并進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)嘗試,該系統(tǒng)可代替人工清理,獨(dú)立于主裝置,不會(huì)對(duì)主裝置穩(wěn)定運(yùn)行產(chǎn)生影響。
1 磨煤機(jī)跑漿原因及跑漿物質(zhì)實(shí)驗(yàn)分析
1.1 鋼棒影響
磨煤機(jī)制漿原理如下:不同規(guī)格的鋼棒按照一定配比在磨煤機(jī)內(nèi)襯板帶動(dòng)下做自由落體運(yùn)動(dòng),通過(guò)鋼棒研磨制備合格水煤漿。磨煤機(jī)筒體內(nèi)部鋼棒總數(shù)量越多,則煤漿研磨程度越大,煤漿粒度越細(xì),煤漿顆粒的比表面積加大,顆粒間分子作用力加大,表現(xiàn)為煤漿粘度增大,通過(guò)滾筒篩篩孔時(shí)阻力增大;相反,鋼棒量減少,則煤漿粒度增大,容易產(chǎn)生粒度較大的煤漿顆粒,不容易通過(guò)滾筒篩;粗鋼棒多則煤漿中粗粒字較多,細(xì)鋼棒多則煤漿中細(xì)粒子多。另外,氯甲烷流量表中的鋼棒在磨損到一定程度后會(huì)發(fā)生斷裂,斷裂后的鋼棒不會(huì)隨煤漿進(jìn)入系統(tǒng),會(huì)隨著跑出煤漿一同帶出系統(tǒng)。
1.2 磨煤機(jī)進(jìn)料影響
磨煤機(jī)進(jìn)料量多,煤漿在磨機(jī)中停留時(shí)間短,研磨程度小,煤漿出料粒度就大;相反,磨煤機(jī)進(jìn)料少,在磨機(jī)中停留時(shí)間就長(zhǎng),煤漿出料粒度就細(xì)。同樣,磨煤機(jī)跑漿跟磨煤機(jī)入口進(jìn)料粒度有關(guān),在相同時(shí)間內(nèi),進(jìn)料粒度越大,則出料粒度越大;進(jìn)料粒度越細(xì),則出料粒度也越細(xì)。
1.3 跑漿物質(zhì)實(shí)驗(yàn)分析
對(duì)跑漿進(jìn)行分析后發(fā)現(xiàn),跑漿是一種由煤漿和一些雜質(zhì)混合而成的半流體物質(zhì),當(dāng)氯甲烷流量表使用煤倉(cāng)中煤堆中上部煤時(shí),由于煤質(zhì)較好,跑漿中小煤塊*少,性質(zhì)同正常煤漿,只是固含量稍高;而使用煤堆底部的煤時(shí),煤質(zhì)差氯甲烷流量表研磨不充分,跑漿中含有約 15% 的小煤塊,分析后的跑漿物質(zhì)參數(shù)如表 1 所示。
2 提高煤漿濃度的通用措施
根據(jù)氯甲烷流量表跑漿原因可以了解到,在保證氯甲烷流量表不存在跑漿情況下,制備高品質(zhì)煤漿需要滿足兩點(diǎn)要求,即較小入口原煤粒度和較低磨機(jī)負(fù)荷,保證原煤在磨機(jī)內(nèi)部有較長(zhǎng)停留時(shí)間與充足滾筒篩過(guò)濾面積 . 通用的方法一般有以下兩種,如表 2 所示。
3 跑漿回收工藝設(shè)計(jì)流程簡(jiǎn)介
通過(guò)以上煤漿提濃通用方法優(yōu)缺點(diǎn)比較可以了解到,在現(xiàn)有設(shè)計(jì)條件基礎(chǔ)上,煤漿濃度提升會(huì)帶來(lái)一定設(shè)備損耗及能源損耗。針對(duì)這種情況,為了達(dá)到節(jié)能而保證氯甲烷流量表不跑漿,對(duì)于磨機(jī)跑漿問(wèn)題進(jìn)行改善,對(duì)跑漿進(jìn)行回收,重新送回磨煤機(jī)進(jìn)行二次研磨,降低了氯甲烷流量表入口原料煤的粒度;同時(shí)降低了人員勞動(dòng)強(qiáng)度,改善了現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生情況。具體跑漿回收裝置設(shè)計(jì)流程如圖 1 所示。
3.1 跑漿回收裝置流程介紹
跑漿回收工藝主要設(shè)備包括跑漿罐、跑漿泵以及相關(guān)閥門管件等附屬設(shè)備。跑漿回收裝置主要流程如下:跑出磨煤機(jī)的煤漿從滾筒篩的排渣管流下,經(jīng)過(guò)進(jìn)料斗中鐵絲網(wǎng)濾去夾帶鋼棒后進(jìn)入跑漿罐儲(chǔ)存,裝置實(shí)驗(yàn)中觀察到的*大跑漿量為 0.65m3/h,但跑漿流量十分不穩(wěn)定,料斗和鐵絲網(wǎng)同時(shí)啟到緩沖跑漿進(jìn)入罐內(nèi)的作用;鐵絲網(wǎng)上方設(shè)置有 IW 水噴頭對(duì)鐵絲網(wǎng)上堆積跑漿進(jìn)行沖洗,提高跑漿流動(dòng)性;沖洗水量正常操作流量為 0.5m3/h。跑漿罐容積為7m3,罐中設(shè)置有垂直攪拌設(shè)備以防止煤漿沉降,罐底為圓底使跑漿中的煤塊沉積在底部,定期從底部排渣口排出;圓底容納煤塊的容積為 1m3/h,罐內(nèi)設(shè)置液位計(jì)。
罐體側(cè)方靠下位置設(shè)置出口閥和出料管線,出料管線接入放置于地面跑漿泵,出料管線上設(shè)置 IW 水沖洗管線和沖洗閥,IW 水沖洗管線的*大流量為 5m3/h。跑漿泵出口管線連接到氯甲烷流量表進(jìn)料口處,跑漿泵、出口閥和 IW 水沖洗閥由跑漿罐液位控制。
3.2 跑漿回收裝置設(shè)計(jì)運(yùn)行程序步驟
*一,投用。系統(tǒng)投用前,確認(rèn)排渣閥關(guān)閉,打開(kāi)稀釋水閥,將液位對(duì)泵和攪拌系統(tǒng)的邏輯控制投用。
*二,高液位觸發(fā)邏輯。液位高于 L2 后,跑漿罐出口閥打開(kāi),泵啟動(dòng),跑漿通過(guò)跑漿泵送回氯甲烷流量表入口。
*三,低液位觸發(fā)邏輯。液位高于 L1 時(shí),攪拌系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn),低于 L1 時(shí)停止;液位低于 L1 時(shí),觸發(fā)沖洗停泵程序,出口閥關(guān)閉,沖洗水閥打開(kāi),沖洗管路 5min,之后泵停止運(yùn)行,沖洗水閥關(guān)閉。
*四,排渣。排渣前由中控降低氯甲烷流量表進(jìn)煤量,降低煤漿濃度,使?jié)L筒篩不跑漿,并關(guān)閉稀釋水閥;隨后啟動(dòng)跑漿程序。跑漿程序啟動(dòng)后,泵啟動(dòng),降低液位至 Lmin 后觸發(fā)沖洗停泵程序。現(xiàn)場(chǎng)人員確認(rèn)收集車就位,打開(kāi)排渣閥;現(xiàn)場(chǎng)人員確認(rèn)排渣完畢后,關(guān)閉排渣閥,將磨機(jī)進(jìn)煤量調(diào)至正常,打開(kāi)稀釋水閥。
4 實(shí)驗(yàn)運(yùn)行效果分析
通過(guò)近半個(gè)月實(shí)驗(yàn)運(yùn)行,在實(shí)際使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)實(shí)際效果并不是特別理想,雖然在一定程度上減少了工作人員勞動(dòng)量,但是對(duì)于煤漿濃度提升沒(méi)有明顯改善,存在一些阻礙因素,影響了實(shí)驗(yàn)順利進(jìn)行,主要問(wèn)題如下。
*先,跑漿罐入口管線過(guò)濾器堵塞,跑漿無(wú)法順利進(jìn)入跑漿罐。此處設(shè)計(jì)過(guò)濾器的目的是為了防止較大顆粒雜志進(jìn)入跑漿罐從而堵塞跑漿泵。后期整改措施為取消此處過(guò)濾器,使煤漿能夠順利進(jìn)入跑漿罐。
其次,跑漿泵堵塞,無(wú)法正常打量。雖然跑漿罐內(nèi)有攪拌器,但是跑漿泵是間歇運(yùn)行,跑漿中大部分顆粒在跑漿罐內(nèi)部聚集到罐底,當(dāng)跑漿泵啟動(dòng)時(shí),較多的煤漿大顆粒進(jìn)入到跑漿泵,導(dǎo)致機(jī)泵堵塞。后期整改措施為增加跑漿罐罐底排污開(kāi)啟頻次,降低大塊顆粒煤進(jìn)入跑漿泵的可能性。
*后,跑漿容易在滾筒篩跑漿口斜坡處聚集。由于跑漿自身性質(zhì),跑漿流動(dòng)性及穩(wěn)定性*差,跑漿進(jìn)入到跑漿回收罐入口管線處有一定坡度,大約為 45°,跑漿在此處特別容易聚集。針對(duì)這項(xiàng)問(wèn)題,解決措施為在斜坡處增加IW 持續(xù)小流量沖洗,把跑漿進(jìn)行稀釋后返回磨煤機(jī)。但是此項(xiàng)整改措施增加了磨煤機(jī)進(jìn)料的水煤比調(diào)節(jié)難度,磨煤機(jī)進(jìn)水量不確定使得煤漿濃度不易調(diào)節(jié)。
5 結(jié)語(yǔ)
盡管這次跑漿回收實(shí)驗(yàn)結(jié)果不是特別理想,由于實(shí)際生產(chǎn)中的一些因素存在,導(dǎo)致與理想結(jié)果存在偏差,但是卻為我們下一步整改方案指明了方向。通過(guò)合理優(yōu)化跑漿回收罐入口管線坡度,斜坡沖洗水使用磨煤機(jī)進(jìn)料中的一部分水,跑漿回收系統(tǒng)調(diào)整為持續(xù)供水,保證磨煤機(jī)水煤比調(diào)控,從而提高煤漿濃度,達(dá)到降低能耗、降低勞動(dòng)強(qiáng)度的目的。
相關(guān)資訊
- 氯甲烷流量計(jì)不準(zhǔn)故障處理方法
- 甲烷流量計(jì)型號(hào)規(guī)格
- 甲烷流量計(jì)如何選型
- 甲烷氣體流量計(jì)安裝方向
- 關(guān)于氯甲烷計(jì)量表在煤氣計(jì)量中的選型設(shè)計(jì)
- 淺析薄膜沉淀劑在甲烷流量計(jì)中的運(yùn)用
- 淺析如何減少氯甲烷流量計(jì)運(yùn)輸過(guò)程中的磨損
- 解決氯甲烷流量表故障的實(shí)驗(yàn)方案說(shuō)明
- 甲烷流量表
- 氯甲烷流量計(jì)
- 氯甲烷流量表在使用前需要進(jìn)行哪些檢查事項(xiàng)
- 分析甲烷計(jì)量表取壓方式對(duì)檢定結(jié)果的影響及優(yōu)化措施
- 一氯甲烷流量計(jì)
- 二氯甲烷流量計(jì)
- 甲烷氣體流量計(jì)
- 甲烷氣體流量計(jì),甲烷流量計(jì)廠家
- 甲烷流量表,氯甲烷流量計(jì)
- 甲烷流量計(jì)廠家
- 甲烷氣體流量計(jì),氯甲烷流量計(jì)
- 氯甲烷流量計(jì),二氯甲烷流量計(jì)
- 甲烷流量計(jì)廠家,甲烷流量表
- 甲烷氣體流量計(jì),甲烷流量表